
中國慶華寧夏消息(張龍)9月26日,寧夏慶華焦化公司煉焦車間自制脫硫裝置實現(xiàn)72小時連續(xù)穩(wěn)定運行,標(biāo)志著此項自研裝置從試運行邁入成熟階段,是寧夏慶華集團2025年優(yōu)化完善創(chuàng)新激勵體制機制后的又一成果體現(xiàn)。
脫硫脫硝系統(tǒng)長期以來采用干法脫硫設(shè)備,隨著運行時間推移,設(shè)備運維及耗材成本偏高的問題日益突出,不僅增加了車間生產(chǎn)運營負(fù)擔(dān),更成為制約公司成本效益提升與綠色生產(chǎn)推進的關(guān)鍵瓶頸。為破解這一難題,在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌部署與大力支持下,車間迅速啟動技術(shù)攻關(guān)工作。
8月20日,煉焦車間管理人員李升榮牽頭組建專項研發(fā)小組,成員涵蓋生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備維修、環(huán)保管理等多崗位骨干力量。團隊全面梳理現(xiàn)有干法脫硫設(shè)備的運行數(shù)據(jù),結(jié)合車間實際生產(chǎn)工況(如煙氣成分、處理量、運行負(fù)荷波動等)開展多輪研討,最終制定出“基于現(xiàn)有設(shè)備改造與新型結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)合”的自制脫硫裝置研發(fā)方案,明確以“降本增效、適配環(huán)保要求”為核心目標(biāo)。
研發(fā)過程中,維修班承擔(dān)核心攻關(guān)任務(wù),從裝置主體結(jié)構(gòu)焊接、內(nèi)部構(gòu)件組裝到管路連接,均嚴(yán)格按照設(shè)計方案精準(zhǔn)實施,確保裝置密封性、耐腐蝕性等關(guān)鍵性能達(dá)標(biāo)。同時,團隊建立“實時監(jiān)測-數(shù)據(jù)對比-參數(shù)優(yōu)化”的閉環(huán)工作機制,持續(xù)跟蹤監(jiān)測裝置試運行期間的煙氣處理效率、輔料消耗量、運行穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo),累計采集數(shù)據(jù)50余組。通過與原有干法脫硫設(shè)備的運行數(shù)據(jù)對比分析,先后3次調(diào)整裝置頻率、逐步優(yōu)化裝置運行效能。
9月19日煉焦車間自研脫硫裝置研制成功,經(jīng)過為期7日的調(diào)試,自制脫硫裝置在9月26日完成全部性能測試與工況適配調(diào)試,實現(xiàn)連續(xù)72小時穩(wěn)定運行,煙氣脫硫效率穩(wěn)定保持在98%以上,各項排放指標(biāo)均滿足國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
此次脫硫裝置自研成功,公司為超低排放改造,環(huán)保設(shè)備不停車檢修奠定了堅實的基礎(chǔ),進一步挖掘了效益增長空間。煉焦車間將繼續(xù)以集團公司科技創(chuàng)新工作要求為目標(biāo),不斷增強全體職工理論知識和實踐能力,系統(tǒng)提升整體創(chuàng)新能力,為集團公司挖潛增效貢獻(xiàn)更大力量。
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